摘要:簡要介紹了機(jī)械回轉(zhuǎn)反吹布袋除塵器用途及結(jié)構(gòu)原理;針對(duì)于運(yùn)行中出現(xiàn)兩大故障:噴吹無力和布袋燒損,分析出其產(chǎn)生的原因,得出問題的解決辦法;并對(duì)除塵器的運(yùn)行維護(hù)提出了建議。
1、簡介:
袋式除塵器自19世紀(jì)80年代開始應(yīng)用以來_一直是除塵行業(yè)的主力軍,而機(jī)械回轉(zhuǎn)反吹布袋除塵器又是袋式除塵器行業(yè)中主要一員。它是消化吸收國外_除塵技術(shù),結(jié)合國內(nèi)實(shí)際使用情況,總結(jié)改進(jìn)的新型產(chǎn)品。具有除塵效率高(_可達(dá)99.8%),阻力小、能耗低、設(shè)備投資省、維修簡單等優(yōu)點(diǎn)?,F(xiàn)已廣泛應(yīng)用在冶金、機(jī)械鑄造、化工、礦山、水泥、輕工、電力、食品等行業(yè),用作非勤結(jié)、非纖維性的細(xì)微粉塵(0. 1~200 N,m)除塵凈化和工藝回收。
2、機(jī)械回轉(zhuǎn)布袋除塵器結(jié)構(gòu)及工作原理:
機(jī)械回轉(zhuǎn)布袋除塵器的基本結(jié)構(gòu)如圖1所示,包括灰斗一、過濾室、清潔室三大部分組成。其中,過濾室又包括過濾用的布袋和骨架,清潔室又包括反吹風(fēng)及旋轉(zhuǎn)裝置。(過濾室的筒體為便于運(yùn)輸,分為上部筒體和下部筒體,需現(xiàn)場安裝時(shí)組裝在一塊)
它的工作原理:含塵氣體于切向進(jìn)入過濾室下部空間。大顆粒及凝聚塵粒在離心力作用下沿筒壁旋落灰斗一,小顆粒彌散于過濾室袋間空隙從而被濾袋阻留,凈化空氣透過濾壁經(jīng)花板上濾袋導(dǎo)口匯集于清潔室,由排風(fēng)機(jī)吸入而排放于大氣中。
隨著過濾工況的進(jìn)行,粉塵附于布袋表而,濾袋阻力逐漸增大,這時(shí)由時(shí)間繼電器或壓力繼電器控制的反吹風(fēng)控制系統(tǒng)根據(jù)設(shè)好的反吹時(shí)間或反吹壓力啟動(dòng)反吹風(fēng)機(jī)構(gòu)工作。
圖1機(jī)械回轉(zhuǎn)布袋除塵器結(jié)構(gòu)圖
1一落灰斗一;2一下部花板;3一下部筒體;4一上部筒體;5一布袋及骨架;6一上部花板;7一反吹懸臂;8一反吹風(fēng)機(jī)裝置;9一減速機(jī)及旋轉(zhuǎn)裝置;10一清潔室。
具有足夠量的反吹風(fēng)渦流由旋臂噴口吹入濾袋導(dǎo)口,阻擋過濾氣流并改變袋內(nèi)壓力工況,引起濾袋實(shí)質(zhì)性振擊,抖落積塵,旋臂轉(zhuǎn)動(dòng)對(duì)濾袋逐個(gè)反吹,反吹周期結(jié)束時(shí)時(shí)間繼電器發(fā)出指令,反吹風(fēng)機(jī)構(gòu)自動(dòng)停止工作。
3、除塵器故障分析及處理:
3.1、反吹風(fēng)機(jī)噴吹無力分析及處理:
某鋼鐵燒結(jié)廠應(yīng)用除塵器初期除塵效果良好,運(yùn)行一個(gè)月后,除塵器所有法蘭連接處和其他有縫隙的地方開始向外噴灰,造成工作環(huán)境污染嚴(yán)重。經(jīng)過停車檢查,發(fā)現(xiàn)故障是濾袋上有10~30mm厚的一層積灰,導(dǎo)致通風(fēng)不暢造成的。因?yàn)闊Y(jié)廠灰塵溫度大于30°C,非常干燥,含水量<0. 1 %,除塵器又沒有漏風(fēng)的部位,所以不會(huì)是結(jié)露造成的糊袋現(xiàn)象。經(jīng)過全而分析,認(rèn)為是除塵器的反吹無力,反吹風(fēng)量和壓力大幅減少,濾袋表而的積灰不能及時(shí)_,使得工作環(huán)境粉塵嚴(yán)重_標(biāo),工作環(huán)境惡劣,除塵器失去了應(yīng)有的作用。
通過分析發(fā)現(xiàn),這與回轉(zhuǎn)反吹布袋除塵器的設(shè)計(jì)有關(guān)。反吹風(fēng)機(jī)的進(jìn)風(fēng)口在除塵器的上部凈氣室部位,吸進(jìn)來的空氣是通過除塵袋過濾的清潔空氣,通過反吹風(fēng)機(jī)增加壓力后再經(jīng)過反吹懸臂吹向?yàn)V袋,以達(dá)到_積灰的口的。排風(fēng)機(jī)的進(jìn)氣口也在凈氣室,如圖2所示,這種設(shè)計(jì)是出于對(duì)風(fēng)量的平衡考慮,不是沒有道理,這樣的設(shè)計(jì),反吹風(fēng)機(jī)吸進(jìn)來的風(fēng)和反吹到濾袋里而的風(fēng)的總量是不變的,不會(huì)給排風(fēng)機(jī)增加多余的風(fēng)量。但是,反吹風(fēng)機(jī)要_濾袋上的積灰,_要吸到足夠的氣體,_首先克服排風(fēng)機(jī)的負(fù)壓才能夠吸到氣體,這樣,反吹風(fēng)機(jī)吸到的風(fēng)量有限,這_是反吹無力、濾袋積灰不能__的根本原因。
圖2反吹風(fēng)機(jī)從潔氣室吸氣反吹
簡單易行的辦法_是把反吹風(fēng)機(jī)在凈氣室處的風(fēng)管堵住,讓反吹風(fēng)機(jī)的進(jìn)氣口直接吸進(jìn)除塵器外而的自然空氣,如圖3所示。這樣反吹壓力和風(fēng)量都得到了增大,而且,施工操作非常簡單。除塵器排風(fēng)機(jī)是連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),反吹風(fēng)機(jī)通過PLC控制,間歇工作,一般情況下運(yùn)轉(zhuǎn)10min,停15min,如此周期運(yùn)轉(zhuǎn)。根據(jù)這一特性分析,反吹風(fēng)機(jī)吹進(jìn)的空氣量和排風(fēng)機(jī)的排風(fēng)量來比,數(shù)量級(jí)別不大,不會(huì)對(duì)排風(fēng)量產(chǎn)生太大的影響,這也是讓反吹風(fēng)機(jī)吸進(jìn)自然空氣,效果不錯(cuò)的原因。但是,在冬天除塵器內(nèi)外溫差相差過大時(shí),_會(huì)出現(xiàn)結(jié)露問題,容易出現(xiàn)糊袋現(xiàn)象。
_后采用把排風(fēng)機(jī)的排放管道加高到合適的高度,安裝一個(gè)三通,連接上反吹風(fēng)機(jī)進(jìn)氣口的方案,排風(fēng)機(jī)排放管道內(nèi)的氣體存在_正壓和溫度,如圖4所示。這樣,不但使反吹風(fēng)機(jī)反吹更加有力,還不會(huì)發(fā)生結(jié)露問題,_解決了風(fēng)機(jī)反吹無力的難題。
圖3反吹風(fēng)機(jī)從室外吸氣反吹
圖4反吹風(fēng)機(jī)從排煙風(fēng)道吸氣反吹
3. 2、除塵器濾袋燒損與處理:
在一些燒結(jié)廠生產(chǎn)運(yùn)行中,除塵器經(jīng)常出現(xiàn)濾袋燒損問題。許多設(shè)備使用單位把濾袋燒損,歸結(jié)為除塵器的質(zhì)量有問題,這是不科學(xué)的。雖然有眾多的因素在其中,但作者認(rèn)為濾袋燒損和系統(tǒng)整體設(shè)計(jì)關(guān)系密切??谇捌胀ǖ牟即龎m器主要用于環(huán)境除塵,濾袋采用“208”工業(yè)滌綸絨布,根據(jù)其熱力性能(耐溫150°C設(shè)計(jì)。選用時(shí),建議對(duì)穩(wěn)定高溫?zé)煔馊肟跍囟炔籣過120°C。對(duì)不穩(wěn)定偶爾出現(xiàn)(時(shí)間一般不_過5分鐘)的高溫?zé)煔猓跒V袋沾灰條件下,入口溫度允許放寬至150°C。如采用_濾料,入口溫度還可提高,根據(jù)口前條件可達(dá)250°C,但是這樣的濾袋價(jià)格較高,用戶的投資成本增加。簡單地說,布袋除塵器對(duì)處理煙塵溫度是有_其嚴(yán)格要求的。在燒結(jié)廠整體系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)根據(jù)要處理的煙塵性質(zhì)具體選擇布袋除塵器。
口前,燒結(jié)廠應(yīng)用布袋除塵器處理的煙塵點(diǎn)主要有四處:配料倉處一翻車機(jī)卸礦進(jìn)入破碎機(jī)處一震動(dòng)篩處一返礦處。這四處中,配料倉處、振動(dòng)篩處、返礦處的煙塵溫度均較低,一般不大于50°C,_在布袋除塵器的處理范圍內(nèi)。
有爭議的是卸礦破碎處,許多人認(rèn)為燒結(jié)礦經(jīng)過機(jī)上冷卻,在卸礦破碎處的煙塵溫度不高,這是一個(gè)誤解。因?yàn)殡S著燒結(jié)機(jī)的使用,漏風(fēng)率逐漸增大,導(dǎo)致燒結(jié)機(jī)在燒結(jié)段燒結(jié)不_,在冷卻段繼續(xù)燒結(jié)段,即冷卻段成了燒結(jié)段。燒結(jié)礦在冷卻段沒有得到很好的冷卻_卸礦了,這也是經(jīng)常在翻車機(jī)卸礦處看到大量紅礦的緣故。經(jīng)過測定,此處的煙塵溫度往往在200℃~300°C ,普通的工業(yè)滌綸絨布濾袋根本無法正常使用。
在山東的某鋼鐵燒結(jié)廠,布袋除塵器使用幾天_出了煙囪冒黑煙的狀況?,F(xiàn)場將除塵器頂蓋打開,抽出骨架及濾袋,發(fā)現(xiàn)每條濾袋都有燒穿的孔洞,小的直徑2~3mm大的20~30mm,數(shù)量很多,濾袋已無法使用。現(xiàn)場觀察,翻車機(jī)翻車卸礦時(shí),發(fā)現(xiàn)有大量的紅礦,現(xiàn)場測定煙塵溫度在240°C,直徑較大的煙塵顆粒溫度達(dá)到了400°C,遠(yuǎn)遠(yuǎn)_出了這種濾袋的使用范圍。鑒于此應(yīng)建議廠家首先從源頭上抓起,解決燒結(jié)礦機(jī)上冷卻不_的問題。再_是立即更換_濾袋。廠家從工藝上提高混合料配比及溫度,從設(shè)備上改進(jìn)降低了漏風(fēng)率,從生產(chǎn)上實(shí)行慢推多燒。經(jīng)過這些改進(jìn),燒結(jié)機(jī)的達(dá)到正常使用,煙塵溫度測定在150~200℃之間;廠家更換了此處除塵器的濾袋,采用了_的玻璃纖維布濾袋,該除塵器達(dá)到了正常的使用。
4、結(jié)語:
機(jī)械回轉(zhuǎn)
布袋除塵器結(jié)構(gòu)簡單,設(shè)備的故障率低,但運(yùn)行期間仍要對(duì)設(shè)備及時(shí)維護(hù)。維護(hù)的好壞影響設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性及設(shè)備的壽命,因此對(duì)運(yùn)行維護(hù)提出以下建議:
1)做好除塵器的日常運(yùn)行記錄,密切觀測排風(fēng)機(jī)排出煙塵的顏色;
2)落灰斗一及時(shí)清灰,防止此處大量積灰;
3)在正常運(yùn)行時(shí)要使除塵器入口溫度保持在6085℃之間,以防除塵器溫度降到露點(diǎn)以下。如降到露點(diǎn)以下,將會(huì)引起結(jié)露,不僅造成積灰,還會(huì)堵塞濾袋使清灰困難而影響除塵器的正常運(yùn)行。另外,除塵器入口煙塵溫度太高,將對(duì)濾袋的壽命造成危害。因此因嚴(yán)格控制煙塵的入口溫度;
4)采用密閉性較好的雙層卸灰閥,_卸灰口在不出灰的時(shí)候保持密封狀態(tài),以避免從卸灰口處進(jìn)入冷空氣將除塵器內(nèi)溫度降到露點(diǎn)以下,而造成清灰困難;
5)定期停機(jī)進(jìn)行內(nèi)部維護(hù)。檢測旋轉(zhuǎn)反吹機(jī)構(gòu)旋轉(zhuǎn)是否吃力;濾袋是否壓實(shí)有無脫袋發(fā)生;按1 /3的比例抽檢濾袋,觀測表而積灰情況及有無燒損。如有問題應(yīng)及時(shí)排除。