脈沖除塵器-應(yīng)用脈沖除塵器的探討-脈沖除塵器的探討-應(yīng)用脈沖除塵器的探討-泊頭市康越環(huán)保

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應(yīng)用脈沖除塵器的探討

來(lái)源:泊頭市康越環(huán)保 發(fā)布時(shí)間:2013/12/18 10:08:27
脈沖除塵器是由脈沖儀表控制, 代有_壓力的氣源動(dòng)力、按_周期循環(huán)不斷地噴吹布袋, 代替以前的機(jī)械振打裝置, 達(dá)到清理過(guò)濾的物料, 延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命的目的。一般需用的氣源壓力為 6 一 k C g M / 之, 脈沖周期為30 一60 秒, 動(dòng)作時(shí)間(脈沖寬度) 可調(diào)范圍0.05一0.3秒。
簡(jiǎn)介:脈沖除塵器是當(dāng)前回收原材料、粉塵凈化的一種_率的除塵設(shè)備( 標(biāo)準(zhǔn)效率9 9 .5% )據(jù)資料介紹國(guó)內(nèi)外都大量應(yīng)用此設(shè)備。脈沖除塵器是由布袋過(guò)濾器改進(jìn)發(fā)展而來(lái), 均屬袋式濾器, 只是在_過(guò)濾的纖維、粉塵的方式不同分為氣動(dòng)儀表控制的( Q M C ) 氣脈沖, 電子儀表控制的( D M C ) 電脈沖和由機(jī)械控制脈沖頻率的(J M C ) 機(jī)械脈沖除塵器。目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的三種脈沖除塵器效率相同。
  所謂脈沖除塵器是由脈沖儀表控制, 代有_壓力的氣源動(dòng)力、按_周期循環(huán)不斷地噴吹布袋, 代替以前的機(jī)械振打裝置, 達(dá)到清理過(guò)濾的物料, 延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命的目的。一般需用的氣源壓力為 6 一 k C g M / 之, 脈沖周期為30 一60 秒, 動(dòng)作時(shí)間(脈沖寬度) 可調(diào)范圍0 . 0 5 一0 . 3秒。
  脈沖除塵器在我國(guó)應(yīng)用不斷增多, 紡織業(yè)的纖維回收、鑄造行業(yè)的粘土、煤粉、型砂的風(fēng)力偷送尾級(jí)凈化, 橡膠行業(yè)的碳黑輸送凈化均大量的應(yīng)用了脈沖除塵器, 其效果都在98 %以上, 這些部門和企業(yè)在應(yīng)用脈沖除塵器方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn), 目前向著自動(dòng)化遙控方面發(fā)展。

  脈沖除塵器在碳素生產(chǎn)的企業(yè)中應(yīng)用還僅僅是開(kāi)始, 在應(yīng)用設(shè)備的各種技術(shù)條件上, 技術(shù)參數(shù)的選定計(jì)算, 結(jié)合生產(chǎn)工藝和凈化物料的特殊性_還缺乏經(jīng)驗(yàn), 因此, 對(duì)使用調(diào)整, 符合設(shè)備要求, 提高過(guò)濾效率, 尚在進(jìn)一步探討和不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)之中。
  “上海碳素廠” 是同行業(yè)的工廠, 該廠在緞燒后的焦碳粘度V = 70 m m 的料塊在風(fēng)力輸送的尾級(jí)采用脈沖除塵器, 其效率98 % , 橡膠行業(yè)的“ 沈陽(yáng)橡膠四廠” 的碳黑輸送采用脈沖除塵器, 效率亦達(dá)98 % , 鑄造企業(yè)的粘土、煤粉、型砂的風(fēng)力輸送凈化采用脈沖除塵器, 效率在9 5 % 。由此看來(lái), 脈沖除塵器應(yīng)用于我廠的碳黑, 各種焦粉、壓粉、石墨粉的除塵, 風(fēng)力輸送的凈化回收是_可以廣泛應(yīng)用的。因此, 廠領(lǐng)導(dǎo)大力支持在我廠廣泛應(yīng)用脈沖除塵器。
  去年五月_在一車間大擺磨粉機(jī)的二次回風(fēng)管處應(yīng)用了氣動(dòng)脈沖除塵器( Q M C 一48 )取代原蘇修機(jī)械振打的必13 一45 型布袋過(guò)濾器, 并拆除了為該過(guò)濾器使用的二次拉風(fēng)B p H4 # 通風(fēng)機(jī)。


一、安裝Q M C 一48 脈沖除塵器前后效果的對(duì)比:
1、安裝脈沖除塵器前的情況:
以前一車間大擺磨粉機(jī)二次排風(fēng)的過(guò)濾是蘇修設(shè)計(jì)的必13 一45 型布袋過(guò)濾器, 該設(shè)備本身的標(biāo)準(zhǔn)效率為85 % , 又加上設(shè)計(jì)不合理, 在過(guò)濾器出口加裝B p H 4 # 鼓風(fēng)機(jī)加速進(jìn)口風(fēng)速, 使其原過(guò)濾效率降低為70 環(huán), 又因機(jī)械振打裝置經(jīng)常發(fā)生故障, 不能正常清理過(guò)濾后的料粉, 形成過(guò)濾器內(nèi)阻力增大到20 0 m m 水柱, 在入口含塵濃度較高的情況下, 過(guò)濾效率由7 0% 降低到20 %, 直到失去過(guò)濾能力, 其效率幾乎為。。所以多年來(lái)一直是大量粉塵跑到屋外, 嚴(yán)重污染廠區(qū)空氣, 每小時(shí)約5 0 k g各種生產(chǎn)料粉浪費(fèi)掉。
2、安裝應(yīng)用了脈沖除塵器后,   回收料粉約43 k g / 小時(shí), 并節(jié)約了供排風(fēng)用的電機(jī)電量。目前, 安裝使用的脈沖除塵器的過(guò)濾效率為85 一90 % , 還不夠理想, 通過(guò)試驗(yàn), 調(diào)整和改進(jìn), 將提高脈沖除塵器的效率達(dá)9 %。
二、影響脈沖除塵器效率的原因分析:
1、脈沖除塵器在工業(yè)性試驗(yàn)的性能:
當(dāng)噴吹壓力p = 7 k g c/ m“ , 噴吹周期T 二30 士0.25秒, 噴吹時(shí)間t 二0 . 1 士0 .03 秒的條件下, 保持設(shè)備阻力△ H 二1 20 m m 水柱時(shí), 其它參數(shù)的關(guān)系如圖一下:
脈沖除塵器在工業(yè)性試驗(yàn)的性能參數(shù)圖一
圖一

  在工業(yè)生產(chǎn)中一般條件p 二一 k 5 g / c m“ , T 斧60 秒的使用條件下建議按入口含塵濃度選擇如下風(fēng)速:即圖二
圖二
  根據(jù)上值關(guān)系可繪曲線如下: 因此含塵濃度C 和入口風(fēng)速V 成反比, 即濃度越大, 風(fēng)速應(yīng)當(dāng)相應(yīng)減少。
  從上面兩個(gè)試驗(yàn)數(shù)據(jù)來(lái)分析, 提高脈沖除塵器的效率, 控制入口含塵濃度和入口風(fēng)速是關(guān)鍵的參數(shù)。但在工藝生產(chǎn)中產(chǎn)生粉塵不變的情況下, 調(diào)整風(fēng)速便是提_率的主要方法。

2、大擺磨粉機(jī)的脈沖除塵器使用情況的分析:
依據(jù)脈沖除塵器的標(biāo)準(zhǔn)性能參數(shù)來(lái)看, 我廠脈沖除塵器效率不夠理想的原因有以下幾點(diǎn):
a 、滲入脈沖除塵器粉塵濃度過(guò)高, 達(dá)50 一1 0 0 9 /M 3 , _出脈沖除塵器的性能要求爭(zhēng)1 5 9 /M 3 的技術(shù)指標(biāo)。
b、入口風(fēng)速V 約在6 一S M / S , _過(guò)性能要求風(fēng)速V = ZM / S 的三倍多, 由于濃度高, 風(fēng)速過(guò)大在運(yùn)行中保持不了△ p = 1 20 m nt 水柱使之設(shè)備阻力增大約20 om m 水柱, 因此回率比標(biāo)準(zhǔn)效率降低15 % 左右。C、氣源壓力偏小, 我廠壓縮空氣出口為5 一6 k g / C m Z , 而一車間大擺的脈沖除塵器安放三樓, 為壓縮空氣_遠(yuǎn)點(diǎn), 氣源壓力損失較大, 進(jìn)入脈沖除塵器的壓力只有4 一4 . 5k g / C M“ , ( 此值由氣動(dòng)儀表的進(jìn)口壓力表指出值) 雖然, 調(diào)正頻率t = 0 . 3 士0 .25, 但也不能吹洗干凈。
d、濾袋材質(zhì)現(xiàn)為普通毛尼, 根據(jù)大擺料粉的特性, 應(yīng)采用質(zhì)密光滑的濾袋。目前兩種材質(zhì)較為適宜: 雙面滌倫絨布或玻璃絲布。鑒于以上實(shí)際情況的分析, 今后提高脈沖除塵器效率達(dá)9 8% 以一
L 的良好方法是減少風(fēng)速,控制在A 二1 . 5M / S , 具體做法在二次回風(fēng)的出口接管處加設(shè)擴(kuò)大管徑為甲4 0 一5 0 m m。若效率提高9 9 . 5 %時(shí)應(yīng)增大脈沖除塵器_, 由Q M C 一43 改為Q M C 一60 , 效果更為明顯。( 如圖三所示)
圖三http://www.kangyuehuanbao.com/uploads/allimg/131212/1-131212210R4N6.jpg" />
圖三
 
3、大擺磨粉機(jī)實(shí)際生產(chǎn)情況:
大擺磨粉機(jī)共磨五種料粉( 加料口年20 m m , 出口_小粒度為M = 40 一70, 生產(chǎn)量0. 2一5 10 噸/ 小時(shí), 磨瀝青焦32 5 目時(shí)0 . 5 噸/小時(shí),。磨制料粉1 . 石油焦; 2 . 瀝青焦, 3 . 壓粉, 4. _階段料, 5. 廢陽(yáng)_料等) 而每種料粉的產(chǎn)量不同, 有時(shí)開(kāi)動(dòng)的時(shí)間也不同, 各種料粉的比重又有差異, 因此脈沖除塵器入口的含塵濃度C 值變化較大, 風(fēng)速變化不大, 此點(diǎn)是生產(chǎn)中固有的特點(diǎn)而決定了脈沖除塵器不能達(dá)到9 9 . 5 % 的標(biāo)準(zhǔn)效率值的根本因素。
三、今后推廣應(yīng)用脈沖除塵器應(yīng)注意以下幾點(diǎn):
1、對(duì)料粉濃度大或多種粉塵的情況下采用脈沖除塵器時(shí), 應(yīng)在處理風(fēng)量Q 值時(shí)增大一倍, 即把計(jì)算后的選型提高_(dá), 用以減小除塵器的含塵濃度;
2、加大管徑減小風(fēng)速使之盡可能的符合脈沖除塵器的要求風(fēng)速;
3、對(duì)單一料粉的過(guò)濾處理, 應(yīng)注意提高前_的凈化能力, 以降低滲入脈沖除塵器前的粉塵濃度。以上三點(diǎn)將是提高脈沖除塵器在我廠實(shí)際應(yīng)用時(shí)符合設(shè)備原有性能達(dá)_率” 嚇的妥當(dāng)辦法。

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